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事故案例

化工生產(chǎn)易燃易爆,每年發(fā)生此類(lèi)事故的比例都較高,小編在網(wǎng)上整理了10起化工企業(yè)爆炸事故的案例,供同行們鑒閱。

一:山西某化工廠冷凝水閃蒸器爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò) 2003年2月5日凌晨1時(shí)55分,山西某化工廠三車(chē)間I系列冷凝水閃蒸器 Nt112(以下簡(jiǎn)稱(chēng)Nt112)發(fā)生爆炸事故,樓上當(dāng)班職工柴某因操作室坍塌墜落至零米平面死亡。

2.事故原因

(1)該設(shè)備在停運(yùn)期間,排水閥F6被關(guān)閉,進(jìn)水閥嚴(yán)重泄漏,當(dāng)壓力為5.6MPa的冷凝水不斷流入 Nt112時(shí),壓力逐漸升高,又不能排水卸壓,致使其超壓破裂,發(fā)生爆炸。

(2) 冷凝水閃蒸器Nt112,在停用關(guān)閉閥門(mén)F1的狀態(tài)下與安全閥不相通,安全閥不能起到泄壓作用,沒(méi)能有效地防止事故發(fā)生。

(3)管理不嚴(yán),職工違章關(guān)閉排水閥F6,巡檢不到位,交接班無(wú)記錄,也未口頭交接說(shuō)明。

3.防范措施

(1)對(duì)安全閥設(shè)置不合理問(wèn)題進(jìn)行完善,并對(duì)其他工藝系統(tǒng)展開(kāi)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

(2)備用設(shè)備隔離措施要嚴(yán)密,針對(duì)備用設(shè)備隔離不嚴(yán)問(wèn)題,必須加強(qiáng)設(shè)備檢查和維護(hù)管理,對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備狀態(tài),要全面掌握,尤其是關(guān)鍵閥門(mén)的開(kāi)關(guān)狀態(tài)必須明確制度,必要時(shí)對(duì)開(kāi)關(guān)閥門(mén)采取上鎖措施。

(3)進(jìn)一步完善監(jiān)控儀表、儀器和設(shè)備。 進(jìn)一步研究深化、細(xì)化壓力容器安全檢查的辦法,通過(guò)技術(shù)手段查找和處理事故隱患。

二:安徽某化肥廠汽車(chē)槽車(chē)液氨儲(chǔ)罐爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

1987年6月22日14時(shí)05分,安徽省阜陽(yáng)地區(qū)毫州市化肥廠,派往太和化肥廠裝運(yùn)液氨21臺(tái)儲(chǔ)罐車(chē)在返廠途中,行駛到仉邱區(qū)港集鄉(xiāng)時(shí),液氨儲(chǔ)罐尾部已向外冒白色氨霧,接著“轟”的一聲巨響,液氨儲(chǔ)罐發(fā)生爆炸。爆炸后重77.4公斤的儲(chǔ)罐后封頭飛出64.4米遠(yuǎn),直徑0.8米、長(zhǎng)3米重達(dá)770公斤的罐體掙斷四根由8號(hào)鋼絲制成的固定繩,向前沖去,先摧毀駕駛室, 擠死一名駕駛員,沖出95.7米遠(yuǎn)時(shí)又撞死3人。從罐內(nèi)泄出的液氨和氨氣使87名趕集的農(nóng)民灼傷、中毒,先后66人住院治療。液氨和氨氣擴(kuò)散后覆蓋約200棵樹(shù)和約7000平方米的農(nóng)田作物均被毀。這起爆炸事故共造成10人死亡,49人重傷。

2.事故原因

(1)液氨儲(chǔ)罐制造質(zhì)量低劣。該儲(chǔ)罐的縱、環(huán)焊縫均未開(kāi)坡口,所有的焊縫均未焊透,10毫米厚的鋼板,熔合深度乎均為4毫米,X光拍片檢查,全部不合格,該罐原是一臺(tái)固定式容器,由毫州市化肥廠自行改制為汽車(chē)儲(chǔ)罐。但因無(wú)整體底座,無(wú)法與汽車(chē)車(chē)廂連接,而且只裝了壓力表和安全閥,其他附件均未安裝。

(2)壓力容器使用管理混亂。該罐投入使用后從未進(jìn)行過(guò)檢查,廠方對(duì)罐體質(zhì)量情況一無(wú)所知。爆炸前,罐體上已出現(xiàn)多處裂紋,有的裂紋距外表面僅1毫米。

(3)充裝違反規(guī)定。充裝前未進(jìn)行檢查,充裝時(shí)也沒(méi)有進(jìn)行稱(chēng)重,充裝沒(méi)有記錄,計(jì)量?jī)H憑估計(jì),不能保證充裝量小于規(guī)定值。 (4)違反危險(xiǎn)品運(yùn)輸規(guī)定。未到當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)辦理危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證,也未遵守嚴(yán)禁危險(xiǎn)品運(yùn)輸通過(guò)人口稠密地區(qū)的規(guī)定。

3.防范措施

(1)對(duì)壓力容器開(kāi)展深入地安全大檢查。對(duì)制造質(zhì)量低劣的存有安全隱患的壓力容器,要采取嚴(yán)格措施進(jìn)行處理,缺陷嚴(yán)重的要堅(jiān)決停用。對(duì)超期未檢驗(yàn)的壓力容器要進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)自行改造的壓力容器不符合要求的要進(jìn)行更新。新壓力容器必須有出廠合格證,必須由具有壓力容器制造許可證的單位制造,以杜絕質(zhì)量低劣的壓力容器投入使用。

(2)嚴(yán)格危險(xiǎn)品的運(yùn)輸。運(yùn)輸危險(xiǎn)品必須到當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)辦理手續(xù),并應(yīng)按指定的時(shí)間和行駛路線運(yùn)輸,以避免發(fā)生事故和擴(kuò)大事故的危害程度。

(3)嚴(yán)格液化氣體的充裝管理。充裝前必須對(duì)儲(chǔ)存容器進(jìn)行檢查,不合格的不能充裝。充裝時(shí)要認(rèn)真計(jì)量,防止過(guò)量充裝。

三:山東博豐大地工貿(mào)有限公司母液沉降罐除銹爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

2007年7月27日8時(shí)55分左右,山東博豐大地工貿(mào)有限公司發(fā)生爆炸事故,造成2人死亡。山東博豐大地工貿(mào)有限公司位于敬仲鎮(zhèn)工業(yè)區(qū),職工人數(shù)100人,主要產(chǎn)品為甲醛、乙醛、季戊四醇,副產(chǎn)甲酸鈉、甲酸鈣。2007年7月 23日,公司生產(chǎn)經(jīng)理齊建軍聯(lián)系無(wú)資質(zhì)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人許金年為本公司一新建的季戊四醇母液沉降罐進(jìn)行除銹防腐。雙方簽定安全合同后, 7月25日下午許金年帶領(lǐng)操作工陳光亮、陳長(zhǎng)軍開(kāi)始除銹作業(yè)。7月27 日早上,許金年安排陳光亮、陳長(zhǎng)軍輪流進(jìn)罐作業(yè),二人在未啟用罐底部空氣壓縮機(jī)的情況下進(jìn)行防腐作業(yè)。8時(shí)55分左右,該罐突然發(fā)生爆炸,造成2人受傷,后經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

2.事故原因

山東博豐大地工貿(mào)有限公司在防腐施工前及防腐作業(yè)過(guò)程中,未按規(guī)定對(duì)罐內(nèi)前期涂刷的防腐涂料揮發(fā)的可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測(cè)分析,且施工人員違規(guī)使用非防爆照明燈具、抽風(fēng)機(jī)等電器,致使罐內(nèi)達(dá)到爆炸極限的可燃?xì)怏w遇電火花發(fā)生爆炸。

3.防范措施

(1)進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)按規(guī)定對(duì)受限空間的可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測(cè)分析。

(2)施工人員在爆炸性作業(yè)場(chǎng)所必須使用防爆電氣設(shè)備和照明燈具。

(3)加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn),增強(qiáng)安全意識(shí),提高安全技能。

四:大慶石油化工總廠硫磺裝置酸性水罐爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

2004年10月27日,大慶石化總廠工程公司第一安裝公司四分公司,在大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車(chē)間64萬(wàn)噸/年酸性水汽提裝置V402 原料水罐施工作業(yè)時(shí),發(fā)生了重大爆炸事故,死亡7人,造成經(jīng)濟(jì)損失192萬(wàn)元?,F(xiàn)將大慶石化“10.27”事故匯報(bào)如下: 2004年10月20日,64萬(wàn)噸/年酸性水汽提裝置V403原料水罐發(fā)生撕裂事故,造成該裝置停產(chǎn)。為盡快修復(fù)破損設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn),大慶石化分公司煉油廠機(jī)動(dòng)處根據(jù)大慶石化《關(guān)聯(lián)交易合同》,將搶修作業(yè)委托給大慶石化總廠工程公司第一安裝公司。該公司接到大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車(chē)間V403原料水罐維修計(jì)劃書(shū)后,安排下屬的四分公司承擔(dān)該次修復(fù)施工作業(yè)任務(wù)。修復(fù)過(guò)程中,為了加入盲板,需要將V406與V407兩個(gè)水封罐,以及原料水罐V402與V403的連接平臺(tái)吊下。

10月27日上午8時(shí),四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 8時(shí)20分,施工員帶領(lǐng)兩名管工開(kāi)始在V402罐頂安裝第17塊盲板。8 時(shí)25分,吊車(chē)起吊V406罐和V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準(zhǔn)備吹掃。8時(shí)45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時(shí)20 分左右,施工員到硫磺回收車(chē)間安全員處取回火票,并將火票送給 V402罐頂氣焊工,同時(shí)硫磺回收車(chē)間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。9時(shí)40分左右,在生產(chǎn)單位的指導(dǎo)配合下,氣焊工開(kāi)始在V402罐頂排氣線0.8米處動(dòng)火切割。9時(shí)44分,管線切割約一半時(shí),V402罐發(fā)生爆炸著火。10時(shí)45分,火被徹底撲滅。爆炸導(dǎo)致2 人當(dāng)場(chǎng)死亡、5人失蹤。10月29日13時(shí)許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3人為大慶石化總廠臨時(shí)用工,4人為大慶石化分公司員工。

2.事故原因

事故的直接原因是,V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與 V402罐相連接的DN200管線根部焊縫,或V402罐壁與罐頂板連接焊縫開(kāi)裂處泄漏,遇到在V402罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸。 “10.27”事故是一起典型的由于“三違”造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。通過(guò)對(duì)事故的調(diào)查和分析,大慶石化總廠主要存在以下四個(gè)方面的問(wèn)題:

(1)違反火票辦理程序,執(zhí)行用火制度不嚴(yán)格。動(dòng)火人未在火票相應(yīng)欄目中簽字確認(rèn),而由施工員代簽。在動(dòng)火點(diǎn)未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動(dòng)火作業(yè)措施還沒(méi)有落實(shí)的情況下,就進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),沒(méi)有履行相互監(jiān)督的責(zé)任,違反了《動(dòng)火作業(yè)管理制度》。

(2)違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作。吊車(chē)在施工現(xiàn)場(chǎng)起吊DN200管線時(shí),該管線一端與V406罐相連,另一端通過(guò)法蘭與V402罐相連,在這種情況下起吊,違反了《起重吊裝作業(yè)安全規(guī)定》。

(3)違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無(wú)證上崗。在V402罐頂動(dòng)火切割DN200管線的氣焊工,沒(méi)有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”,安全意識(shí)低下,自我保護(hù)意識(shí)差。

(4)不重視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危害因素識(shí)別不夠。施工人員對(duì) V402酸性水罐存在的風(fēng)險(xiǎn)不清楚,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危害認(rèn)識(shí)不足,沒(méi)有采取有效的防控措施。

3.防范措施

第一,事故教訓(xùn)時(shí)刻警示我們,必須從思想深處牢固樹(shù)立“以人為本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置。違章指揮就是害人,違章作業(yè)就是害人害己,無(wú)論是誰(shuí),都必須深刻認(rèn)識(shí)安全就是生命、安全就是效益、安全就是和諧的深刻內(nèi)涵,切實(shí)增強(qiáng)安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),以保證人的生命安全和身體健康為根本,真正把安全工作當(dāng)作頭等大事,做到以人為本,在任何時(shí)候、任何情況下,都繃緊安全生產(chǎn)這根弦,絕不能放松,絕不能麻痹。

第二,事故教訓(xùn)時(shí)刻警示我們,必須以嚴(yán)格管理貫穿全過(guò)程、落實(shí)到全方位,保證安全監(jiān)督管理執(zhí)行有效。事故雖然發(fā)生在基層,但是根源在領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任在領(lǐng)導(dǎo)。作為領(lǐng)導(dǎo)干部,在安全工作上只能加強(qiáng),不能疏忽;只有補(bǔ)位,沒(méi)有越位;寧聽(tīng)嚴(yán)格管理招來(lái)的罵聲,不聽(tīng)事故發(fā)生帶來(lái)的哭聲,一定要認(rèn)真落實(shí)陳總“安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)謹(jǐn)、安全組織要嚴(yán)密、安全紀(jì)律要嚴(yán)明”的 “五嚴(yán)”要求,真正把安全工作做嚴(yán)、做實(shí)、做細(xì)、做好。

第三,事故教訓(xùn)時(shí)刻警示我們,必須在細(xì)節(jié)上夯實(shí)“三基”工作,為本質(zhì)安全打牢堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。細(xì)節(jié)決定成敗,安全工作更是如此,安全生產(chǎn)工作的出發(fā)點(diǎn)在基層,落腳點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng),必須從細(xì)微之處入手,把“強(qiáng)三基、反三違”落實(shí)到實(shí)際行動(dòng)中。必須強(qiáng)化基本素質(zhì)培訓(xùn),解決不知不會(huì)、無(wú)知無(wú)畏的問(wèn)題;必須在基層的細(xì)節(jié)和小事上嚴(yán)格監(jiān)督管理,解決心存僥幸、習(xí)慣違章的問(wèn)題;必須嚴(yán)格規(guī)范工藝技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程,解決粗心大意、操作失誤的問(wèn)題。

第四,事故教訓(xùn)時(shí)刻警示我們,必須把具體安全措施落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)安全工作的全過(guò)程受控。

五:河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲(chǔ)氣箱爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

1990年12月28日9時(shí)50分,河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲(chǔ)氣箱發(fā)生爆炸,死亡4人,重傷2人,直接經(jīng)濟(jì)損失296800元,間接經(jīng)濟(jì)損失28000元。由于調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)在野外,除空氣壓縮機(jī)損壞外,沒(méi)有其它損壞。該儲(chǔ)氣箱是由湖南某壓縮機(jī)廠制造的,1989年8月出廠。出廠時(shí)材質(zhì)方面無(wú)資料,也沒(méi)有進(jìn)行必要的出廠檢驗(yàn),如:射線檢測(cè)、水壓試驗(yàn)和氣密試驗(yàn)。該儲(chǔ)氣箱直徑為750毫米,長(zhǎng)為1500毫米,厚為6毫米。所有焊縫均為手工電孤焊,環(huán)向焊縫為單面無(wú)墊板對(duì)接焊。

1990年10月28日區(qū)長(zhǎng)組織空壓機(jī)手對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行檢查調(diào)試,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行啟動(dòng)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),未發(fā)現(xiàn)異常,即將進(jìn)氣手柄撥至負(fù)荷位置,運(yùn)轉(zhuǎn)一分鐘后,儲(chǔ)氣箱就發(fā)生爆炸。爆炸后,靠近操作側(cè)一端裝有濾油裝置的封頭環(huán)焊縫全部斷開(kāi),封頭飛出100多米遠(yuǎn),筒體向另一側(cè)飛出5-6米遠(yuǎn),撞到石頭上致使嚴(yán)重變形破裂。檢查焊縫時(shí)發(fā)現(xiàn)在丁字焊縫處損壞,周長(zhǎng)2250毫米的環(huán)焊縫上只有兩處焊透,分別為180 毫米和50毫米,其余焊縫均為未焊透,焊接金屬熔深厚度僅為3-4 毫米,且存在氣孔、夾渣等缺陷。此外,在壓縮機(jī)調(diào)試時(shí)操作人員對(duì)安全閥、壓力表等安全附件進(jìn)行了檢查,均齊全、靈敏,操作人員的操作程序也符合說(shuō)明書(shū)的要求。

2.事故原因

(1)造成這起爆炸事故之直接原因是該壓縮機(jī)廠制造的油氣分離儲(chǔ)氣箱產(chǎn)品質(zhì)量低劣,不符合國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,在設(shè)備調(diào)試時(shí)即發(fā)生設(shè)備爆炸事故。

(2)壓力容器設(shè)備在投入使用前,應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,辦理使用登記手續(xù)。在技術(shù)資料不全的情況下,應(yīng)先核實(shí)設(shè)備質(zhì)量狀況,在情況不明時(shí),盲目進(jìn)行調(diào)試,使存在的事故隱患沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

(3)設(shè)備調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有依據(jù)有關(guān)規(guī)定做好安全防護(hù)工作,設(shè)備周?chē)と颂?,?dǎo)致較大的傷亡。

3.防范措施

(1)壓力容器制造廠,必須遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,注重產(chǎn)品安全質(zhì)量,特別是對(duì)機(jī)械設(shè)備附屬的壓力容器,其產(chǎn)品質(zhì)量也應(yīng)滿足相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,以保證使用的安全。

(2)壓力容器使用單位,在壓力容器投入使用前,應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,到勞動(dòng)部門(mén)辦理注冊(cè)登記手續(xù),在領(lǐng)取了壓力容器使用證之后,再投入使用,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,采取措施避免事故發(fā)生。

(3)使用單位應(yīng)建立健全各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度,對(duì)壓力容器在資料不全,情況不明時(shí),決不盲目調(diào)試使用。

六:某石化總廠化工一廠換熱器爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

受某石油化工總廠化工一廠的委托,核工業(yè)部第五安裝公司,于1986 年3月15日對(duì)化工一廠的換熱器進(jìn)行氣密性試驗(yàn)。16時(shí)35分時(shí),氣壓達(dá)到3.5兆帕?xí)r突然發(fā)生爆炸,試壓環(huán)緊固螺栓被拉斷,螺母脫落,換熱器管束與殼體分離,重量達(dá)四噸的管束在向前方?jīng)_出8米后,撞到載有空氣壓縮機(jī)的黃河牌載重卡車(chē)上,卡車(chē)被推移2.3米,管束從原地沖出8米,重量達(dá)2噸的殼體向相反方向飛出38.5米,撞到地樁上。兩臺(tái)換熱器重疊,連接支座螺栓被剪斷,連接法蘭短管被拉斷,兩臺(tái)設(shè)備脫開(kāi)。重6噸的未爆炸換熱器受反作用力,整個(gè)向東南方向移位8 米左右,并轉(zhuǎn)向170度。在現(xiàn)場(chǎng)工作的四人因爆炸死亡。爆炸造成直接經(jīng)濟(jì)損失56000元,間接經(jīng)濟(jì)損失25000元。

2.事故原因

(1)操作人員違反操作。爆炸的換熱器共有40個(gè)緊固螺栓,但操作人員只裝13只螺栓就進(jìn)行氣密性試驗(yàn),且因試壓環(huán)厚度比原連接法蘭厚4.7厘米,原螺栓長(zhǎng)度不夠,但操作工仍湊合用原螺栓,在承載螺栓數(shù)量減少一大半的情況下,每只螺栓所能承受的載荷又有明顯下降,由于實(shí)際每只螺栓承載量大大超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定的承載能力,致使螺栓被拉斷后,換熱器發(fā)生爆炸。這是一起典型的因違章操作導(dǎo)致爆炸的事故。

(2)現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,分工不明確,職責(zé)不清。直接參加現(xiàn)場(chǎng)工作的主要人員在試驗(yàn)前請(qǐng)假回家,將工作委托他人。試驗(yàn)前沒(méi)有人對(duì)安全防護(hù)措施和準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查。

3.防范措施

(1)對(duì)職工進(jìn)行安全教育,提高職工的安全意識(shí)。

(2)職工應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,杜絕違章作業(yè)現(xiàn)象。

(3)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全工作的監(jiān)督和檢查,現(xiàn)場(chǎng)工作一定要分工明確,職責(zé)清楚,各司其職,嚴(yán)格安全防護(hù)措施的落實(shí)。

七:山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司尿素項(xiàng)目試車(chē)爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

2007年7月11日23時(shí)50分,山東省德州市平原縣德齊龍化工集團(tuán)有限公司一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目試車(chē)過(guò)程中發(fā)生爆炸事故,造成9人死亡、1人受傷。事故發(fā)生在一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線試車(chē)過(guò)程中,該生產(chǎn)線由造氣、脫硫、脫碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線。該公司一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)線,于2007年6月開(kāi)始單機(jī)試車(chē),7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。7 月10日2號(hào)壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時(shí)30分,開(kāi)始正式投料試車(chē),先開(kāi)2號(hào)壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級(jí)向2號(hào)壓縮機(jī)七段(工作壓力 24MPa)送氣試車(chē)。23時(shí)50分,2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場(chǎng)死亡,一人因大面積燒傷搶救無(wú)效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤(pán)燒毀。經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時(shí)先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點(diǎn)是在2號(hào)壓縮機(jī)七段出口油水分離器之后、第一角閥前1米處的管線,另一處爆炸點(diǎn)是在2號(hào)壓縮機(jī)七段出口兩個(gè)角閥之間的管線(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開(kāi)啟狀態(tài))。

2.事故原因

(1)事故發(fā)生的直接原因事故發(fā)生后,山東省德州市人民政府組成事故調(diào)查組對(duì)事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒(méi)有試壓等嚴(yán)重問(wèn)題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。

(2)管理上存在的主要問(wèn)題

建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/ 年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目(總投資9724萬(wàn)元),拆分為“化肥一廠造氣、壓縮工序技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4868萬(wàn)元)”和“化肥一廠合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4856萬(wàn)元)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別于2006年4月 26日和5月30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)備案后即開(kāi)工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目。

建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。該項(xiàng)目無(wú)統(tǒng)一設(shè)計(jì),僅根據(jù)可行性研究報(bào)告就組織項(xiàng)目建設(shè),有的單元采取設(shè)計(jì)、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計(jì)、市場(chǎng)采購(gòu)、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的2號(hào)壓縮機(jī)由沈陽(yáng)金博氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線設(shè)計(jì)。項(xiàng)目沒(méi)有按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車(chē)前沒(méi)有制定周密的試車(chē)方案,高壓管線投用前沒(méi)有經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)。

拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門(mén)停止施工和停止試車(chē)的監(jiān)管指令。2007年1 月,德州市和平原縣安全監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)該公司未經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)立許可后,責(zé)令其停止項(xiàng)目建設(shè),該公司才開(kāi)始補(bǔ)辦危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可手續(xù),但沒(méi)有停止項(xiàng)目建設(shè)。7月7日,由德州市安全監(jiān)管局組織專(zhuān)家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了安全設(shè)立許可審查,明確提出該項(xiàng)目的平面布置和部分裝置之間距離不符合要求,責(zé)令企業(yè)抓緊整改,但企業(yè)在未進(jìn)行整改、未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車(chē),試車(chē)過(guò)程中發(fā)生了爆炸。

3.防范措施

(1)汲取事故教訓(xùn),建立和健全工程管理、物資供應(yīng)、材料出入庫(kù)、特種設(shè)備管理、工藝管理等各項(xiàng)管理制度。

(2)基礎(chǔ)建設(shè)要按程序進(jìn)行,接受?chē)?guó)家監(jiān)督,杜絕無(wú)證設(shè)計(jì)、無(wú)證施工。

(3)對(duì)本次事故所在的改擴(kuò)建項(xiàng)目中的壓力管道,要由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)其重新進(jìn)行復(fù)核;對(duì)所有焊口進(jìn)行射線探傷檢查,對(duì)不合格焊口由具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位進(jìn)行返修;對(duì)所有使用舊管線的部位拆除更換;要查清管線、彎頭的來(lái)源,對(duì)來(lái)源不清的管線、彎頭應(yīng)更換;對(duì)所有鋼管、彎頭進(jìn)行硬度檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)硬度異常的管件應(yīng)更換; 分段進(jìn)行水壓試驗(yàn)以校驗(yàn)其強(qiáng)度。

(4)新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目,其安全設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定,依法向發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、環(huán)保、建設(shè)、消防、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等部門(mén)申報(bào)有關(guān)情況,辦理有關(guān)手續(xù),手續(xù)不全或環(huán)評(píng)、安評(píng)中提出的隱患、問(wèn)題沒(méi)整改的,不得開(kāi)工建設(shè)。

(5)新的生產(chǎn)裝置建成后,要制定周密細(xì)致的開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)方案,開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)方案要報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。同時(shí),制定應(yīng)急救援預(yù)案,采取有效救援措施,盡量減少現(xiàn)場(chǎng)無(wú)關(guān)作業(yè)人員,一旦發(fā)生意外,最大限度的降低各種損失。

八:煤氣發(fā)電廠鍋爐爐膛煤氣爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

山西省潞城市潞寶焦化實(shí)業(yè)總公司所屬煤氣發(fā)電廠于2000年9月23日發(fā)生了一起鍋爐爐膛煤氣爆炸事故。此鍋爐型號(hào)為 SHS20-2.45/400-Q,用于發(fā)電。于1999年11月制造。此次爆炸事故造成死亡2人、重傷5人、輕傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失:49.42萬(wàn)元。

2000年9月23日上午10時(shí)15分,潞寶煤氣發(fā)電廠廠長(zhǎng)指令鍋爐房帶班班長(zhǎng)對(duì)鍋爐進(jìn)行點(diǎn)火,隨即該班職工將點(diǎn)燃的火把從鍋爐從南側(cè)的點(diǎn)火口送入爐膛時(shí)發(fā)生爆炸事故。尚未正式移交使用的煤氣發(fā)電鍋爐在點(diǎn)火時(shí)發(fā)生爐膛煤氣爆炸,爐墻被摧毀,爐膛內(nèi)水冷壁管?chē)?yán)重變形,最大變形量為1.5米。鋼架不同程度變形,其中中間兩根立柱最大變形量為230mm,部分管道、平臺(tái)、扶梯遭到破壞,鍋爐房操作間門(mén)窗嚴(yán)重變形、損壞。鍋爐煙道、引風(fēng)機(jī)被徹底摧毀,煙囪發(fā)生粉碎性炸毀,磚飛落到直徑約80m范圍內(nèi),砸在屋頂?shù)妮^大體積煙囪磚塊造成鍋爐房頂11處孔洞,汽輪發(fā)電機(jī)房頂13處孔洞,最大面積約15m2,鍋爐房東墻距屋頂1.5m處有12m長(zhǎng)的裂縫。炸飛的煙囪磚塊將正在廠房外施工的人員2人砸死,別造成5 人重傷,3人輕傷。爆炸沖擊波還使距鍋爐房500m范圍內(nèi)的門(mén)窗玻璃不同程度地被震壞。事故發(fā)生后,當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)非常重視,迅速趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)組織搶救,對(duì)死傷人員進(jìn)行了妥善處置。潞城市政府責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)事故進(jìn)行了調(diào)查。

2.事故原因

此次爆炸事故是由于爐前2號(hào)燃燒器(北側(cè))手動(dòng)蝶閥(煤氣進(jìn)氣閥) 處于開(kāi)啟狀態(tài)(應(yīng)為關(guān)閉狀態(tài)),致使點(diǎn)火前爐膛、煙道、煙囪內(nèi)聚集大量煤氣和空氣的混合氣,且混合比達(dá)到轟爆極限值,因而在點(diǎn)火瞬間發(fā)生爆炸。具體分析如下:

(1)當(dāng)班人員未按規(guī)定進(jìn)行全面的認(rèn)真檢查,在點(diǎn)火時(shí)未按規(guī)程進(jìn)行操作,使點(diǎn)火裝置的北蝶閥在點(diǎn)火前年于開(kāi)啟狀態(tài),是導(dǎo)致此次爆炸事故的直接原因。

(2)煤氣發(fā)電廠管理混亂,規(guī)章制度不健全,廠領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有執(zhí)行有關(guān)的指揮程序,沒(méi)有嚴(yán)格要求當(dāng)班人員執(zhí)行操作規(guī)程,未制止違規(guī)操作行為,責(zé)職不明,規(guī)章制度不健全也是造成此將爆炸事故的原因之一。

(3)公司領(lǐng)導(dǎo)重生產(chǎn)、輕安全,重效益、輕管理。在安全生產(chǎn)方面失控,特別是在各廠的協(xié)調(diào)管理方面缺乏有效管理和相應(yīng)規(guī)章制度,對(duì)各廠的安全生產(chǎn)工作不夠重視,也是造成此將爆炸事故的原因之一。

3.防范措施

(1)潞寶集化實(shí)業(yè)總公司要認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)鍋爐壓力容器的法律、法規(guī)和江澤民總書(shū)記的重要講話精神,真正從思想上吸取教訓(xùn),引以為戒,制定出有效的詳細(xì)的安全措施,健全各項(xiàng)安全管理制度。

(2)進(jìn)一步完善各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確鍋爐安全管理的有關(guān)事項(xiàng)和要求,把鍋爐的安全管理工作落到實(shí)處。

(3)各有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程,層層落實(shí),責(zé)任到人,消除麻痹思想和僥幸心理,操作程序規(guī)范化,從組織指揮、安全措施、規(guī)章制度、操作規(guī)程上徹底堵塞漏洞,消除隱患,從而防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。

九:山東德齊龍化工集團(tuán)氮?dú)錃怏w泄漏爆炸事故案例

1.事故經(jīng)過(guò)

2006年3月13日上午9點(diǎn)10分,山東德齊龍化工集團(tuán)一廠三車(chē)間發(fā)生氮?dú)錃怏w泄漏爆炸事故,造成2人死亡,11人受傷,其中重傷6人,輕傷 5人,直接經(jīng)濟(jì)損失 40 萬(wàn)元。

3月13日上午9點(diǎn)10分,德齊龍化工集團(tuán)一廠三車(chē)間在工作壓力正常的情況下(該系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為32MPa,實(shí)際操作壓力為28.6-29.2MPa),2 號(hào)4M40壓縮機(jī)六段油分出口止回閥法蘭與進(jìn)口管(管道直徑102mm) 突然脫落,造成氮?dú)錃怏w(氮?dú)?5%、氫氣73%、甲烷2%)瞬間泄漏,大量泄漏的氫氣與空氣混合達(dá)到爆炸極限(4-74.2%),遇被彈出的止回閥摩擦撞擊鐵管產(chǎn)生火花引發(fā)爆炸事故,造成2人死亡,11 人受傷。因爆炸所形成的沖擊波,造成車(chē)間后面的煤氣管道震裂泄漏引發(fā)大火。事故發(fā)生后,德齊龍化工集團(tuán)迅速啟動(dòng)廠內(nèi)事故應(yīng)急救援預(yù)案,廠內(nèi)消防員、消防車(chē)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)滅火的同時(shí),及時(shí)報(bào)警增援??h委、縣政府及有關(guān)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)聞?dòng)嵑?,及時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng),立即啟動(dòng)縣級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案,冒著生命危險(xiǎn)指揮搶險(xiǎn)救護(hù)工作,受傷職工被立即送往醫(yī)院,得到了及時(shí)搶救和治療。在消防官兵和本廠職工的共同努力下,10時(shí)40分,明火全部撲滅,消除了安全隱患,搶險(xiǎn)救援工作結(jié)束。

2.事故原因

(1)直接原因

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察和多方調(diào)查確認(rèn),一廠三車(chē)間2號(hào)4M40壓縮機(jī)六段油分出口止回閥因法蘭內(nèi)螺紋小徑超差與進(jìn)口管突然脫落,這是事故發(fā)生的直接原因(法蘭內(nèi)螺紋0°~180°超差1.538mm、90°~270°超差 1.618mm)。

(2)主要原因

一廠三車(chē)間2號(hào)4M40壓縮機(jī)

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